本年以来,面临市场应战,湛江钢铁发动全员从本钱操控、功率提高和质量优化等多个维度出发,战危机、挖潜力。功率提高团队认识到,铁钢界面极致功率领域从上一年铁水温降完成“破百”以来,虽能安稳坚持先进水平,但一年多以来并未获得“质”的打破,在宝钢股份各基地内,优势在不断缩小,要时刻坚持危机感和紧迫感。
本年4月,为深化学习高炉配罐形式及鱼雷罐“穿衣戴帽”等铁钢界面运转办理的优异实践,东山基地组建了一支由制作办理部、物流部、炼铁厂以及宝武智维等部分组成的6人功率提高团队,前往宝山基地和梅山基地进行实地考察与学习交流,并结合湛江钢铁现场运转实践,拟定了相关设备优化、工艺改善、生产操作实施方案与落实方案。
在设备寻源的过程中,物流部充分发挥宝钢股份各基地备品备件互通互联的优势,在1个月内完成了10台X罐的现场拆解、装车加固、长途运输以及现场组装等一系列作业;与设备部、宝武智维等单位协同协作,一起拟定了耐材修正方案,并快速完成了罐体耐材的砌筑和烘烤作业,为X罐的顺利上线提供了有力保证。炼铁厂对于铁钢界面功率再提高作业全力支撑协作,不仅协助了物流部进行高炉炉下线路改造,还针对引进X罐后的高炉配罐模型提出了立异做法,并致力于推动高炉安稳运转及铁流量提高,为铁水温降持续下降奠定了坚实基础。
成功解决X罐相关硬件和软件问题后,湛江钢铁由制作办理部牵头,与物流部、炼铁厂严密协作,以“湛钢速度”一起拟定了X罐运转办理标准,并对高炉配罐模型进行了系列优化;X罐项目自本年8月启动实施,到10月底已完成三座高炉全覆盖。别的拟定了极致运转罐装备基准、完成了全流程自动加取盖、高炉出铁工艺优化,铁钢界面的极致功率得到显著提高,TPC周转率屡立异高,铁水温降在本年10月份成功完成“破九进八”的新打破。